为排查主轴是否发生异常震动,首先测定主轴频响曲线如下图所示:
从测试结果来看曲线平缓,没有明显异常,机床厂商工程师也表示主轴部分已经完全重新调试过,机械部分也已经拆除后重新组装。就此判断该震动与主轴关系不大,主要原因还是在于伺服轴的震动。 首先测试各伺服轴的静态频率响应曲线,发现X轴曲线如下: 从测试结果来看,此前机床设定了不合理的滤波器参数,从而导致频响曲线并不平滑,有可能引起机床震动的可能。 重新调整滤波器,并清除其他异常的伺服参数,测试静态频响曲线如下: 此时再次加工发现机床震动明显减弱,但仍有一定的冲击,我方判断可能与机床加减速过程中的时间常数设定不合理有关。 在加工过程中发现客户没有开启 AICC 功能,现场开启此功能后再次测试。由于震动产生于伺服轴的启动和换向中,X轴走G01的电流速度曲线如图所示(此时机床插补后加减速时间常数为32): 从上图可以看出,机床存在一定的过冲,从而出现机床震动。将插补后时间常数调整为96后再次测试,结果如下: 此时电流过冲有所减缓,机床运行过程中的震动已经消除。通过以上试验,可以得出结论该机床震动的现象是由于伺服优化不到位、伺服参数设置不合理所致。 引起机床震动的原因是多种多样的,有可能是电机参数设定错误,编码器的干扰,速度环或位置环增益过大,加减速时间过小,存在高频振荡,或者电机本身的结构受损,,机械装配时的不合理,齿轮箱零件精度不够等等,需要具体问题具体分析,将可能的因素一个个排除出来。
问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP
本文转载来自【北京发那科】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。